第一章 公开招标
本招标项目名称为:国源电力准东电厂#2机组锅炉省煤器后烟尘集输减阻改造公开招标,项目招标编号为:CEZB250007256,招标人为国网能源新疆准东煤电有限公司,项目单位为:国网能源新疆准东煤电有限公司,资金来源为自筹。*本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1项目概况:
国网能源新疆准东煤电有限公司准东电厂位于新疆昌吉州奇台县境内,奇台县北侧83km处,在准东煤电煤化工产业带中部规划工业区内。准东电厂装机容量为2×660MW超超临界、间接空冷机组。三大主机:锅炉为东方锅炉产直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、紧身封闭布置、 固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、对冲燃烧方式,Π型锅炉。汽轮机为上海电气产一次中间再热、三缸两排汽、单轴、单背压、凝汽式、 七级回热抽汽、表面式间接空冷汽轮机。发电机为上海电气产 QFS-660-2 型双水冷内发电机。同步建设脱硫、脱硝装置,采用石灰石—石膏湿法、一炉一塔脱硫装置,不设GGH与烟气旁路,增压风机与引风机合并设置,设置废水零排放设施,每台炉配2台双室四电场静电除尘器。
(1)设备基本概况
准东电厂2×660MW燃煤机组,燃烧方式为前后墙对冲,现阶段机组燃用煤种灰分从原设计值的7%波动为11%,此外因为锅炉掺烧高岭土,灰分进一步增大至15%,烟气中飞灰含量增大,电除尘入口烟尘含量较高。省煤器出口烟道存在积灰现象,催化剂和内构件有磨损情况。
锅炉输灰系统为传统浓相输灰系统,锅炉输灰系统现存在问题主要是锅炉掺烧高岭土后,现有输灰系统出力与锅炉产灰量不匹配,尤其是一电场输灰系统,8台仓泵串联使用一根DN150输灰管道至灰库,出力不足25t/h,机组高负荷运行时,一电场灰斗料位出现长时间高料位的情况。
(2)运行情况
现阶段机组燃用煤种灰分从原设计值的7%波动为11%,此外因为锅炉掺烧高岭土,灰分进一步增大至15%,烟气中飞灰含量增大,电除尘入口烟尘含量较高。
现输灰系统出力在燃煤灰分增大和掺烧高岭土的双重因素影响下,系统出力与锅炉产灰量不匹配,尤其是一电场输灰系统,8台仓泵串联使用一根DN150输灰管道至灰库,出力不足25t/h,机组高负荷运行时,一电场灰斗料位出现长时间高料位的情况。另系统灰气比较低(约为15:1-20:1),输送效率低,管道内灰气混合物流速快(约15m/s)。灰库底部弯头和库顶弯头,磨损严重,经常发生泄漏情况。
(3)存在的主要问题
因锅炉燃用煤种偏离设计煤种灰分,且锅炉掺烧高岭土,导致锅炉当前运行存在问题有:
①锅炉电除尘入口烟气含尘量超过设计值,电除尘运行压力较大,机组高负荷运行,极易出现电除尘闪络烟尘排放浓度超标的情况。
②催化剂因大粒径灰形成烟气走廊,导致烟气流速升高,对催化剂造成磨损。另因催化剂磨损穿孔,造成烟气短路、氨逃逸量增大,空预器堵灰差压增加。
③尾部烟道、导流板部件在运行过程中存在不同程度的磨损和积灰问题,这些磨损问题直接威胁机组安全经济运行。
④输灰系统耗气量较高,输灰系统灰气比低,输送效率低,管道内灰气混合物流速快,管道磨损严重。尤其是在灰库底部弯头和库顶弯头,磨损非常严重,经常发生泄漏情况。造成生产现场扬尘、积灰污染现场工作环境。
⑤因掺烧高岭土,烟气中的飞灰含量远高于设计值,输灰系统在高负荷运行时,3台输灰用空压机全部运行已无备用空压机,系统正常运行存在隐患。
2.1.2招标范围:
负责#2机组锅炉省煤器后烟尘集输减阻改造项目的工作,包括并不限于:(1)锅炉尾部烟道数值两相流模拟,飞灰迹线分布分析。(2)省煤器出口(SCR装置上游)粗颗粒飞灰预脱除技术改造,省煤器后烟道粗颗粒飞灰预脱除结构设计,在其内部开发高效低阻的粗颗粒脱除装置;同时对省煤器出口烟道及灰斗结构进行优化,强化收集飞灰的能力,大幅度提升脱硝装置前的飞灰收集效率,同时包括省煤器出口烟道区域积灰的清理工作。(3)全炉输灰系统进行先导式高效节能扩容改造。包括省煤器仓泵更换,所有输灰管道更换,伴气管道安装,先导阀安装,减压阀组安装,进气阀组安装等。(4)改造范围内旧管道拆除、新管道安装、管道刷漆、油漆颜色由招标方确认。(5)与本工程施工相关的平台、设备等的拆除与恢复。(6)施工用脚手架和保温外护板的拆除、恢复。(7)改造施工区域内地面、设备的防护,施工垃圾清运,建筑垃圾必须清运至厂外具有资质的垃圾处理点。(8)安装完毕后,进行质量检验,并配合采购方进行性能试验、技术培训。(9)本项目所需设备及施工材料的运输、倒运等。
2.1.3计划工期(施工)/服务期限(服务)/交货期(货物):
(1)交货期:合同签订后60天内。
(2)计划工期:35天。
2.1.4质量要求:
(1)省煤器出口(SCR装置上游)粗颗粒飞灰预脱除装置安装后,阻力增加<120Pa。
(2)锅炉烟气飞灰中200um以上的粗颗粒飞灰脱除率≥80%。
(3)锅炉省煤器后烟尘粗颗粒脱除收尘量不小于锅炉产灰量20%。
(4)投标方应在原输灰系统设计参数条件下,设计的先导式输送系统的出力不小于燃用设计煤质BMCR工况下锅炉排灰量的150%。同时应满足燃用校核煤质时BMCR工况下锅炉排灰量的120%(性能保证值)。改造后,一电场和二电场管径为DN200,单根管道出力>60t/h,完全满足燃煤灰分增加和掺烧高岭土后锅炉飞灰输送的要求。
(5)改造后较改造前,全炉输灰系统节气率≥50%(考虑吨灰耗气量指标)。
(6)省煤器输灰系统出力>8.6t/h。
(7)输灰气源压力:对输灰系统来的气源安装减压阀,降低输灰用气压力,以达到降低用气量,降低磨损的效果,同时还要达到输送量的要求,不能堵管。减压阀后气源压力≤ 0.4MPa。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质条件:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人须具有并提供有效的电力工程施工总承包三级及以上资质证书或机电工程施工总承包三级及以上资质证书。
(3)投标人须具有并提供有效的安全生产许可证资质证书。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2020年8月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有600MW及以上等级火电机组先导式输灰系统改造(运行节气率不低于50%)的合同业绩2份,(单个合同金额不低于200万元,若合同无明确总金额,需提供甲方结算证明),且均已成功投运1年及以上。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的用户证明扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;用户证明须由最终用户盖章,可以是验收证明、使用证明、回访记录或其他能证明合同标的物从投运时间至投标截止日满1年及以上的材料(若合同甲方不是最终用户,合同甲方获取的最终用户证明也可)。
【4】信誉要求:/
【5】项目经理资格要求:/
【6】其他主要人员要求:
技术负责人:/
安全负责人:/
质量负责人:/
【7】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
*招标文件开始购买时间2025-08-01 10:00:00,招标文件购买截止时间2025-08-06 16:00:00。
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联系人:张晟
手 机:13621182864
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